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  • 重慶污水處理設備_廢氣處理設備_純凈水設備-山藝環(huán)保

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    火電廠(chǎng)脫硫廢水氨氮去除工藝

    2022/4/11 14:33:56 / 作者:污水處理設備公司廠(chǎng)家 / 來(lái)源:山藝環(huán)保

    目前,石灰石-石膏濕法煙氣脫硫技術(shù)以其技術(shù)成熟、適用煤種廣、脫硫效率高和對機組的適應性好而成為國內外火電廠(chǎng)應用最廣泛的脫硫技術(shù),但該過(guò)程中不可避免的會(huì )有脫硫廢水排出。脫硫廢水水質(zhì)一般呈酸性(pH為4~6),含有大量的懸浮物、氨氮和重金屬污染物,以及Ca2+、Mg2+、F-、SO42-、Cl-、S2-等。若脫硫廢水無(wú)法達標排放將會(huì )存在較大的環(huán)保風(fēng)險。近年來(lái)為滿(mǎn)足火電廠(chǎng)節水工作要求,脫硫系統工藝水已逐步采用城市中水、循環(huán)水排污水等氨氮含量較高的廢水,同時(shí)由于日常運行中脫硝后逃逸的氨會(huì )隨煙氣進(jìn)入脫硫吸收塔被洗滌,最終進(jìn)入脫硫廢水,導致較多電廠(chǎng)脫硫廢水中氨氮超標。但是目前電廠(chǎng)常規的脫硫廢水處理工藝(CaO調pH→Na2S沉淀→PFS絮凝→助凝→沉淀)并未考慮對氨氮的去除,導致出水不能滿(mǎn)足《污水綜合排放標準》(GB8978—1996)對氨氮的排放要求。因此亟需分析并掌握電廠(chǎng)脫硫廢水的氨超標現狀,進(jìn)一步針對脫硫廢水水質(zhì)特點(diǎn),開(kāi)發(fā)適合脫硫廢水脫氨處理的工藝。

      目前處理廢水中氨氮的方法主要有生物法和物化法。吹脫或汽提精餾工藝去除氨氮存在經(jīng)濟性差的問(wèn)題;吸附法存在吸附材料用量大、再生頻繁等問(wèn)題;生物法需要補充大量堿度和碳源,且脫硫廢水的高含鹽量對微生物的活動(dòng)和繁殖有抑制作用,運行維護困難,出水容易超標。相對而言,鳥(niǎo)糞石化學(xué)沉淀法適于氨氮濃度較高的脫硫廢水處理,處理效果穩定。

      本研究結合火電廠(chǎng)脫硫廢水水質(zhì)復雜、水量大等特點(diǎn),考慮低能耗、低成本等因素,選擇化學(xué)沉淀法去除脫硫廢水中的氨氮?;瘜W(xué)沉淀去除氨氮常用方法為磷酸銨鎂(MAP)法,反應式見(jiàn)式(1)。脫硫廢水含有豐富的Mg2+,僅需適當補充磷酸鹽就可去除廢水中的氨氮,回收的鳥(niǎo)糞石是一種農業(yè)用緩釋肥,具有較高的經(jīng)濟價(jià)值,降低了脫硫廢水處理成本。該方法適于處理各種濃度的氨氮廢水,且出水水質(zhì)穩定。

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      1、脫硫廢水水質(zhì)

      分析了某電廠(chǎng)脫硫廢水水質(zhì),結果如表1所示。

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      由表1可見(jiàn),該火電廠(chǎng)一、二期脫硫廢水中的氨氮高于500mg/L,嚴重超標,而三期脫硫廢水中氨氮較低,將2種脫硫廢水混合后氨氮依然較高,約為466mg/L。此外,該脫硫廢水的硬度很高,且主要是鎂硬度,約占總硬度的95.0%~98.3%,因此該廢水中可回收的鎂資源豐富。針對該電廠(chǎng)脫硫廢水的水質(zhì)特點(diǎn),利用MAP沉淀法去除脫硫廢水中氨氮的過(guò)程中,只需投加磷酸鹽即可。

      2、實(shí)驗材料與方法

      2.1 材料及儀器

      氫氧化鈉、碳酸鈉、磷酸氫二鈉,均為分析純;鹽酸,優(yōu)級純。

      SG23便攜式多參數分析儀,JJ-4A恒溫六聯(lián)攪拌器,XS105電子天平,梅特勒-托利多;Specord210紫外-可見(jiàn)分光光度計。

      2.2 實(shí)驗方法

      各取500mL混合脫硫廢水上清液,分別調節不同NH3-N濃度(加NH4Cl調節)、Mg2+濃度(加NaOH調節)、n(PO43--P)∶n(NH3-N)(加Na2HPO4調節)、起始pH(加NaOH調節),以150r/min攪拌30min,靜置測定pH,取上清液測定NH3-N、PO43-和Mg2+濃度。

      2.3 分析方法

      采用DL/T502.16—2006納氏試劑分光光度法測定水樣的氨氮;采用GB/T691—2008鉬酸銨分光光度法測定磷酸鹽;采用絡(luò )合滴定法測定Mg2+。

      3、結果與討論

      3.1 正交試驗結果

      考慮pH、n(Mg)∶n(N)、n(P)∶n(N)及水溫4個(gè)因素對氨氮去除率的影響,采用L9(34)正交試驗法進(jìn)行實(shí)驗,結果如表2所示。

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      從表2可見(jiàn),各因素對氨氮去除率均有影響?;瘜W(xué)沉淀法處理脫硫廢水的影響因素排序從大到小為pH>n(P)∶n(N)>溫度>n(Mg)∶n(N)。

      3.2 反應pH對氨氮去除率的影響

      pH是影響MAP沉淀法最重要的因素,不僅影響MAP的生成量,也影響其成分。MAP是堿性鹽,其沉淀過(guò)程必須在堿性條件下才能發(fā)生,酸性條件下會(huì )完全溶解。在堿性pH范圍內,MAP在溶液中的溶解度隨pH的升高呈先降低后升高的趨勢,因此存在一個(gè)最優(yōu)pH范圍。MAP法處理氨氮廢水的最佳pH一般控制在8.5~10.5。分別在反應pH為8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5條件下進(jìn)行實(shí)驗,n(P)∶n(N)為1.5∶1,n(Mg)∶n(N)為5.0∶1,反應過(guò)程中有大量白色沉淀生成,反應結束后靜置20min,測定反應后濾液中的氨氮及其他離子含量,結果見(jiàn)圖1。

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      從圖1可見(jiàn),pH升高,水中氨氮先降低后升高。當反應pH從7.98增加到8.57時(shí),脫硫廢水氨氮去除率達到最大值,隨著(zhù)反應pH的進(jìn)一步增加,氨氮去除率明顯下降,剩余氨氮大大增加。這是因為反應pH<9.0時(shí),MAP的結晶效率較高,脫硫廢水中的高含量氨氮有利于MAP的形成,且生成的沉淀物易于沉降;而pH>9.0時(shí),發(fā)現水樣中的乳白色沉淀物黏稠、不易沉淀,說(shuō)明pH的增加會(huì )使MgNH4PO4·6H2O晶體不易成型或易溶解,結晶效率降低。此外,反應過(guò)程中產(chǎn)生了Mg(OH)2、Mg3(PO4)2等副產(chǎn)物,導致MAP的生成量下降,而NH4+會(huì )轉變成NH3從而改變NH4+、Mg2+、PO43-的比例,阻礙MAP的形成。因此,選擇反應最佳pH為8.5。

      3.3 Mg2+濃度對氨氮去除率的影響

      從表1可見(jiàn),該脫硫廢水中的Mg2+含量非常高,過(guò)高的Mg2+會(huì )降低氨氮去除效果,因此有必要研究初始Mg2+濃度對MAP沉淀法去除氨氮的影響。投加NaOH(顆粒狀)控制反應pH為8.5,在n(P)∶n(N)為1.5∶1,n(Mg)∶n(N)分別為3.0∶1、4.0∶1、5.0∶1、5.5∶1、6.0∶1、7.0∶1、10∶1條件下進(jìn)行實(shí)驗,結果如圖2所示。

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      由圖2可知,隨著(zhù)水中Mg2+濃度的升高,脫硫廢水的氨氮去除率整體呈下降趨勢,同時(shí)余磷量也有所降低,而剩余Mg2+濃度仍然非常高,說(shuō)明反應中的Mg2+過(guò)量。當n(Mg)∶n(N)從5.0∶1增大到10.0∶1時(shí),n(Mg)∶n(N)為5.0∶1、5.5∶1、6.0∶1溶液中的剩余Mg2+含量基本不變,這是因為此時(shí)溶液中的Mg2+已經(jīng)過(guò)量,而過(guò)量的Mg2+消耗了PO43-,生成Mg3(PO4)2沉淀,影響MAP的生成,降低氨氮的去除效果,因此反應的初始Mg2+含量不宜過(guò)高。

      此外,當n(Mg)∶n(N)<5.0∶1時(shí),隨著(zhù)n(Mg)∶n(N)的減小,氨氮去除率從73.5%增加至84.6%,而投加的NaOH將增加2.28g/L。這樣藥劑量增大,產(chǎn)生的Mg(OH)2沉淀過(guò)多,在工程應用中不具備經(jīng)濟可行性。因此從實(shí)際工程應用的角度出發(fā),選擇n(Mg)∶n(N)為5.0∶1,此時(shí)鎂離子濃度為130mmol/L,脫硫廢水氨氮去除率為73.47%,后續實(shí)驗將通過(guò)優(yōu)化其他反應條件來(lái)提高氨氮去除率。

      3.4 磷酸鹽投加量對氨氮去除率的影響

      由于磷酸鹽試劑價(jià)格較高,其投加量對脫硫廢水氨氮處理工藝經(jīng)濟性的影響不容忽視。實(shí)驗選用NaH2PO4作為磷源來(lái)調節n(P)∶n(N)。在反應pH為8.5,n(Mg)∶n(N)為5.0∶1的條件下,通過(guò)理論計算選擇n(P)∶n(N)分別為1.5∶1、1.7∶1、2.0∶1、2.2∶1、2.5∶1、2.7∶1進(jìn)行實(shí)驗,實(shí)驗結束后靜置沉淀20min,過(guò)濾上清液進(jìn)行測定,實(shí)驗結果見(jiàn)圖3。

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      由圖3可以看出,適當增加磷酸鹽投加量可增加氨氮去除率。當n(P)∶n(N)從1.5∶1增加至2.0∶1時(shí),氨氮去除率增大,剩余Mg2+的量明顯下降,余磷量也有所降低,此時(shí)MAP沉淀生成量較大。此后隨著(zhù)n(P)∶n(N)的增加,氨氮去除率并無(wú)明顯增加。這是由于此時(shí)體系中剩余的氨氮太低,無(wú)法形成MAP,而PO43-的進(jìn)一步增大使Mg2+與其生成Mg3(PO4)2沉淀。因此,確定最佳n(P)∶n(N)為2.0∶1,此時(shí)磷酸鹽投加量為7.68g/L,氨氮去除率為92.64%。

      3.5 反應溫度對氨氮去除率的影響

      溫度會(huì )影響MAP的結晶過(guò)程和溶解度,且溫度過(guò)高時(shí)溶液中的氨氮會(huì )以NH3形式揮發(fā),因此有必要研究溫度對氨氮去除率的影響。在pH為8.5,n(P)∶n(N)為2.0∶1,n(Mg)∶n(N)為5.0∶1條件下,探討反應溫度(室溫~60℃)對氨氮去除率的影響,結果如表3所示。

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      由表3可見(jiàn),隨著(zhù)溫度從室溫(28℃)升高到60℃,氨氮去除率從90%左右下降到約10%,水中的剩余氨氮不斷增加,分析原因認為溫度影響了NH4OH和HPO42-的電離平衡以及MAP的離解。另外,溫度過(guò)高會(huì )加速MAP沉淀物的溶解,從而影響MAP沉淀的形成,降低氨氮的處理效率。因此,采用MAP法處理廢水中的氨氮時(shí),溫度是關(guān)鍵影響因素,保持相對較低的溫度有利于氨氮的去除。當反應溫度控制在25~35℃時(shí),其對脫硫廢水氨氮去除反應的影響較小。

      3.6 反應時(shí)間對氨氮去除率的影響

      MAP沉淀物的形成分為成核階段和發(fā)育階段,因此反應時(shí)間對磷酸銨鎂生成也有一定影響。理論上講,反應時(shí)間越長(cháng)氨氮去除率越高,剩余氨氮越少??刂品磻猵H為8.5,n(P)∶n(N)為2.0∶1,n(Mg)∶n(N)為5.0∶1,反應溫度為室溫,考察不同反應時(shí)間內的氨氮去除率,結果如表4所示。

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      從表4可知,氨氮去除率整體呈增加趨勢。反應時(shí)間從5min增加到20min時(shí),反應速率最快,水中剩余氨氮從77.7mg/L降低到43.9mg/L,氨氮去除率升高。之后隨著(zhù)攪拌時(shí)間的增加,氨氮去除率變化不大,剩余氨氮均在45mg/L左右,但反應時(shí)間越長(cháng)晶粒越大,沉淀效果越好。在實(shí)際工程應用中,反應時(shí)間越長(cháng)動(dòng)力消耗就越大,運行成本越高。因此確定反應時(shí)間為20min,此時(shí)藥劑已經(jīng)充分反應,且氨氮去除效率最高。

      3.7 攪拌速度對氨氮去除率的影響

      在室溫、反應時(shí)間為20min、pH為8.5、n(P)∶n(N)為2.0∶1,n(Mg)∶n(N)為5.0∶1條件下,考察攪拌速度對化學(xué)沉淀工藝去除氨氮的影響。由實(shí)驗結果可以得出,攪拌速度偏高或偏低都會(huì )使氨氮去除率有所降低。當攪拌速度從50r/min增加到150r/min時(shí),水樣中的氨氮從72mg/L降到45mg/L,當攪拌速度>150r/min后,廢水中剩余氨氮的量升高,氨氮去除率下降。由此可知,適宜的攪拌速度可以提高M(jìn)AP沉淀法對氨氮的去除率,而攪拌速度過(guò)高時(shí),部分MAP沉淀會(huì )被打散,使氨氮去除率降低。因此,實(shí)驗選取攪拌速度為150r/min,可得到最佳的處理效果。

      3.8 化學(xué)沉淀出水殘留氨氮的氧化實(shí)驗

      實(shí)驗所取水樣水質(zhì)條件較差,因此采用化學(xué)沉淀法去除氨氮后出水氨氮仍在40mg/L左右,無(wú)法滿(mǎn)足達標排放的要求。后續實(shí)驗考慮采用折點(diǎn)加氯法進(jìn)一步氧化殘留的氨氮,使其最終達到排放標準。取MAP沉淀法去除氨氮后的上清液各500mL,其氨氮為41.59mg/L,依次加入5、7、8、9、10、12g/L的質(zhì)量分數為10%的次氯酸鈉溶液反應30min,過(guò)濾上清液測定其中的氨氮,結果如表5所示。

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      從表5可以看出,增加次氯酸鈉投加量能有效提高脫硫廢水中氨氮的去除效果。隨著(zhù)次氯酸鈉投加量的增加,廢水中剩余氨氮不斷減少,當其投加量為12g/L時(shí),脫硫廢水中的氨氮被完全去除,去除率達100%。實(shí)際應用中只要氨氮低于15mg/L便可達標排放,因此確定次氯酸鈉最佳投加量為7.5g/L,處理后的脫硫廢水出水氨氮滿(mǎn)足一級排放標準要求。

      3.9 沉淀物晶體結構分析

      為確定反應過(guò)程中沉淀物的主要組成及晶型結構,取化學(xué)沉淀最佳工藝條件下的沉淀物進(jìn)行XRD及SEM分析,結果見(jiàn)圖4、圖5。

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      從圖4可知,沉淀物的主要特征衍射峰分別在15.75°、16.50°、20.78°、21.39°、33.32°。采用SearchMatch軟件對所得譜圖進(jìn)行分析,發(fā)現該沉淀物譜圖與磷酸銨鎂鹽標準PDF卡片77-2303較為吻合,因此確定該沉淀物主要為磷酸氨鎂鹽。從圖5可以看出,沉淀物為斜方形晶體結構,排列較為緊密,這與純磷酸銨鎂鹽晶形相近。此外,圖中沉淀物表面含有雜質(zhì),這是因為脫硫廢水水質(zhì)復雜,反應過(guò)程中可能會(huì )生成副產(chǎn)物附著(zhù)在磷酸銨鎂鹽的表面。

      4、結論

      (1)化學(xué)沉淀工藝能有效去除火電廠(chǎng)脫硫廢水中的氨氮,由正交試驗得出反應pH是影響氨氮去除率的最主要因素。沉淀反應最佳工藝條件:pH=8.5,n(Mg)∶n(N)為5.0∶1,n(P)∶n(N)為2.0∶1,反應溫度為25~30℃,攪拌速度為150r/min,此時(shí)氨氮去除率能達到90%以上。

      (2)XRD及SEM分析表明,氨氮去除過(guò)程中產(chǎn)生的白色沉淀物為磷酸氨鎂鹽,其晶體結構為斜方形,排列較為緊密。

      (3)在化學(xué)沉淀工藝去除氨氮基礎上,聯(lián)合使用次氯酸鈉氧化法能使脫硫廢水中的氨氮含量滿(mǎn)足《污水綜合排放標準》(GB8978—1996)的一級排放標準要求,當次氯酸鈉投加量為7.5g/L時(shí),脫硫廢水中的氨氮在15mg/L以下。

      (4)化學(xué)沉淀工藝對脫硫廢水中氨氮的去除率較高,工藝操作簡(jiǎn)便,無(wú)二次污染,無(wú)需外加鎂源的投入,藥劑成本低;磷酸銨鎂沉淀是一種農業(yè)用緩釋肥,具有一定經(jīng)濟價(jià)值。


     

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